未发现明显损伤。”总装负责人陈阳报告。
第四级叶片所在的区域由于结构复杂暂时无法拆解,但鉴于第三级叶片状态良好,这表明问题被及时控制住了。
大家悬着的心终于放了下来——发动机没有遭受致命损害。
与此同时,粉末检测结果也出来了。
“这些粉末是钛铝合金碎屑,成分包括ti-8mo-8v-2fe-3al和ti-6al-4v。”
林晖将报告递给薛知寿:“它们来自航空紧固件常用的tc4和tb3合金,进气道末端还发现了大尺寸碎屑。
如果当时继续测试,可能会对发动机造成灾难性后果。”
留里卡仅交付了两台al31fn发动机给132厂,分别用于1001号机和即将组装的1003号机。
地面试车时若损坏一台发动机,不仅会延迟首飞时间,更严重的是可能导致原型机损毁,影响整个项目进度。
会议室安静下来,直到有人提议让许工分享他的见解。
这位606所的工程师主动钻入发动机检查,避免了可能的灾难。
他的细心和专业精神挽救了歼10的第一架原型机,值得所有人尊敬。
许宁无需多言,既然问题已经明确,接下来就是解决问题的时候了。
飞机制造是一项极其精细的工作,即使到了今,许多工序依然需要手工完成。
在这样的过程中,偶尔会有零件如铆钉或金属屑不心遗留下来。
不过,通常情况下,每完成一个组装步骤都会进行严格的检查和清理,这能有效避免大部分问题。
对于一些难以触及的地方,虽然可能有少量残留物,但它们进入关键部位如进气道的可能性非常。
面对1001号原型机的问题,许宁对132厂的代表投去了理解的一瞥。
考虑到十号工程的重要性和复杂性,在总装期间会经历多次细致的检查。
如果质量管理真的如此松懈,类似的错误应该早就出现了。
想到这里,他回忆起112厂的生产流程,并准备发言。
然而,会议室内突然响起的掌声打断了他的思路,起初是零星的几声,很快便汇聚成热烈的掌声。
尽管许宁试图平息掌声,但显然大家已经被他的存在所折服。
“根据检测报告,我们可以确认那些出现在进气道末端和发动机叶片上的金属碎片,确实是来自钻孔和压钉过程。”
这句话让现场气氛再度紧张起来。
作为总工程师的薛知寿深
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